PROFIBUS總線在織造機上的應(yīng)用
圖4每個站點的PP0方式選擇
3.2程序的編制
S7-300 PLC提供了多種程序編制語言,這里選用STL語言進行編程,在編寫生產(chǎn)線運行程序之前,首先應(yīng)編寫與變頻器通信的程序,即使用SFC 14、SFC 15系統(tǒng)功能塊來進行變頻器參數(shù)的寫入與讀出。如對第一臺變頻器的控制程序如下:
CALL SFC 14 讀變頻器數(shù)據(jù)
LADDR:=W#16#100 啟始地址為16#100的變頻器數(shù)據(jù)
RET-VAL:=LWl返回變量
RECORD:=P#DB 1 00.DBX 0.0 BYTE 1 2
將讀出的數(shù)據(jù)存放在DBl00數(shù)據(jù)塊中,存放啟始地址為DBX 0.0長度12個字節(jié)
CALL SFC 15 寫變頻器數(shù)據(jù)
LADDR:=W#16#100 啟始地址為16#100的變頻器數(shù)據(jù)
RECORD:=P#DB 101.DBX 0.0 BYTE 12將存放在DBl01數(shù)據(jù)塊中,啟始地址為DBX 0.0長度12個字節(jié)的數(shù)據(jù)寫入變頻器RET_VAL:=LWl返回變量
完成變頻器的通信程序后,編程生產(chǎn)線的運行程序。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求確定控制函數(shù)如下:輸送簾的速度公式:VI=比例1木領(lǐng)航速度水偏置術(shù)傳動比1
比例1:是觸摸屏上所設(shè)定對應(yīng)環(huán)節(jié)的比例;領(lǐng)航速度:是生產(chǎn)線的運行速度
偏置:是指觸摸屏的設(shè)定值與輸送簾實際運行速度的比
傳動比:以輸送簾速度為參照,其他各環(huán)節(jié)與之的速度比
預(yù)刺機速度公式:V2=比例2木V1木傳動比2
其他環(huán)節(jié)的速度公式:Vx=比例x木Vx-1水傳動比x
對于詳細的程序清單,這里不再細說。
3.3 變頻器的參數(shù)設(shè)置
根據(jù)控制要求,采用半閉環(huán)控制,所以變頻器參數(shù)的設(shè)置分為兩個部分:第一部分是通迅參數(shù)的設(shè)置;第二部分是閉環(huán)PID參數(shù)設(shè)置。通訊主要參數(shù)如表1,變頻器閉環(huán)控制參數(shù)見表2。
以上參數(shù)都是生產(chǎn)線能正常工作所必須設(shè)定,還有如PD比例系數(shù)、積分時間等,可根據(jù)實際情況優(yōu)化設(shè)置,詳細說明請參數(shù)Ⅵ胞800變頻器說明書。
4 結(jié)束語
基于PROFIBUS總線實現(xiàn)水剌無紡布聯(lián)合織造機同步控制,取代傳統(tǒng)的模擬量控制方式,實現(xiàn)了全系統(tǒng)的數(shù)字化控制,使控制系統(tǒng)實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。同時,該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、可靠性高、性價比高等優(yōu)點,具有較好的推廣價值。
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